某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析.docx

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1、某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析2022年7月10日至8月4日,某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没准时发觉问题,连续屡次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。针对煤磨袋收尘连续3次事故,技术部组织相关单位召开事故分析会,查明白事故缘由,制定了切实可行的整改措施并予以落实,并对事故贲任人进展了处理和训练。事故1:事故经过:7月10日晚班煤磨中控操作员汪某开操作煤磨,入磨负压300Pa-340Pa,入磨温度在25(C-256匕,磨主电机电流38,出磨负压1300Pa,出磨温度51C-58C

2、之间,选粉机转速900R/M,入袋收尘温度最高54C,出袋收尘温度最高48C,入袋收尘负压2200-2400Pa,出袋收尘负压290OPa-3100Pa,排风机拉44HZ5:15汪某开去卫生间时从窗户发觉1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是通知现场人员张某去检查收尘器,此时中控画面上差压、温度都正常,并将此状况告知了张某。张某到现场后用于持式测温枪测得四个灰斗温度均在45C以下,翻开分格轮下面的筛网,未发觉有烧的袋子,且下煤量较大,于是依据以往阅历推断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作了汇报,马主任了解相关状况后也推断可能是破了袋子,止操作员汪某开把仓灌满,预备停机处理。随后中控反映分格轮

3、跳了,然后乂开了起来,马主任乂叫人去打灰斗温度,并自己抽开下煤筛网,发觉有烧掉的袋子,于是通知停磨处理。在处理的过程中开启了分格轮,间续乂发觉有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,通知中控亲密监控锥部灰斗温度,不久现场就发觉煤粉冒烟,温度由50C上升到60C,很快又到70C,并始终在上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了150C(已经超过热电偶量程),此时袋子已经大面积者火了。马主任马上向公司领导作了汇报,恳求派人支援灭火。余总下令将现场较刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。事故缘由:1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控掌握,后由于振裂灰斗钢板漏风而

4、停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发觉灰斗积灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。2、缺少CO检测报警及灭火装置,无法准时推断故障隐患和有效处理。3、中控操作员对参数敏感性不强,阅历缺乏,未发觉灰斗堵料后煤粉仓涨仓速度下降。4、发觉问题后处理掌握不准时,未准时停磨处理,导致袋子全部烧掉。5、中控参数不全,四个灰斗温度只选取最高值进入中控画面,对其他三个灰斗温度缺少监控。实行措施:1、恢复煤磨灰斗振打,定时进展清灰:加强巡检,每班对灰斗锥部进展敲打,确认无积灰。定期利用停磨时机对各风管、下料管道、磨头、磨尾、选粉机等部位进展检查。2、尽快推动煤磨系统CO检测报警及灭火装置,为推断、处理隐

5、患供应精确数据。3、加强操作员培训,提高对参数变化的敏感性,通过事故学习吸取教训。4、将煤磨袋收尘四个灰斗温度全部接进中控,加强对温度变化的监控。责任划分:1、熟料车间值班长对煤磨系统巡检不到位导致灰斗严峻积灰,进而自燃将袋子烧掉,负此次事故的主要责任。2、煤磨操作员对中控参数变化不敏感,未准时发觉灰斗积灰负此次事故的次要货任。事故2:事故经过:7月25日白班,煤磨操作员汪某开接班时1#煤磨仓满停机,8:45分预备开机,先开选粉机及FU拉链机,8:46开磨排风机,以5HZ为阶梯逐步给定到44HZ,入磨温度64C,入磨负压150Pa,出磨温度5C,出婚负压450Pa,入袋收尘负压580Pa,出袋

6、收尘负压900Pa,入袋收尘温度56C,出袋收尘温度48C,9:03通知值班长张某后启动磨主电机,还未喂料,不到一分钟煤磨袋收尘器爆炸了。进口两个防爆阀和磨头防爆阀冲开,随后检查发觉收尘器漉袋全部烧毁。事故缘由:1、晚班停磨时磨内未摇洁净,从停喂料到停摩只有3分钟,磨内存在积煤现象,开磨时自动主电机将沉积的煤翻动,瞬间CO浓度超标,并被拉到收尘器内导致爆炸。2、开磨时排风机拉风时间过短,系统内的Co未排尽,到达了爆炸极限浓度。实行措施:1、规定每次停磨时要摇磨15分钟以上,停磨后对简单积煤的地方加强检查。2、开磨时排风机至少要先拉风10分钟以上,确保系统内CO浓度低于爆炸极限。事故3:事故经过

7、:8月4日18:16分,因生料磨负荷冲高到5100KW,生料磨操作员和窑操作员商议停煤磨开生料磨,煤磨操作员谢某马上开73A06冷风阀,关73A05热风阀,阀门到位就停喂料(始终喂18th),开头摇磨,入磨负压-263Pa,出磨负压T136Pa,进袋收尘负压-2463Pa,出袋收尘负压-294IPa,入磨温度204C,出磨温度56C,入袋温度54C,出袋温度47,灰斗温度:西南50.3,西北52.7C,东南51.3,C,东北48.9C。摇磨到18:26分停主机,出磨温度64-C,入袋60,C.出袋48C,排风机渐渐关下来并停机(选粉机未停、袋收尘器及输送系统未停)。19:16分1#922线负荷

8、下来,生料磨操作员和值班长张旭通知煤磨开磨,谢某就开启排风机开冷风阀拉风,以IOHZ拉了4分钟,19:20给定IlHZ,19:23给定15HZ,到19:26给定到40HZ,入磨温度107,出磨温度60,入袋温度55,出袋44C,灰斗温度:西南48C,西北52C,东南49C,东北49C。在随后的2分钟内,煤磨进口温度上升到108C(上升C),出口温度上升到64C(上升4*0,入袋温度86oC(上升31),出袋57eC(上升13),操作员没有留意到入袋收尘器温度的趋势变化,开启了磨主机,然后袋收尘器马上发生爆炸,将收尘器进出口四个防爆服炸开,900个滤袋全部烧破。事故缘由:1、袋收尘器进风I由于平

9、常难以进入,必需撤除防爆阀进入灰斗内搭吊架且未安装滤袋时才能进入检查,属于死角,事故发生前存在积煤现象,且已经发生自燃,在煤磨操作员开磨时启动主电机将磨内沉积的煤翻动,瞬间CO浓度超标,并被风拉到收尘器内遇明火导致爆炸。2、煤磨操作员停推时未将磨内煤粉摇洁净,操作关风过快,且未停选粉机和输送粗粉的Fu,导致磨头积累煤粉较多,为Co浓度超标供应了条件:开磨时操作员对温度变化不敏感,未发觉入袋收尘温度上升幅度较快,未准时停顿开磨操作。3、磨头进料装置简单积煤,粗粉回灰也简单沉积在磨头。袋收尘进尾仓钦刀被龙有一米被割除,易沉积煤粉,盖板变形有孔洞漏风,收尘器本体有漏风。实行措施:1、对系统进展全面检查,排查火源及积煤点。进入煤磨收尘器内部搭吊架检查发觉进风IJ有积煤且发生自燃,已经清理出收尘器,并对漏风处进展补焊。2、加强中控操作员培训,提高对关键参数的敏感性,严禁违章操作。3、车间每次停磨检查磨头积灰(是否有自燃现象),绞龙、盖板尽快整改到位。事故发生之后,熟料车间领导、煤磨工段长、中控值班长、中控操作员、技术局部管工艺领导均对事故发生担责,并处以相应罚款。

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