UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx

上传人:p** 文档编号:1066226 上传时间:2024-06-29 格式:DOCX 页数:18 大小:195.57KB
下载 相关 举报
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第1页
第1页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第2页
第2页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第3页
第3页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第4页
第4页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第5页
第5页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第6页
第6页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第7页
第7页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第8页
第8页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第9页
第9页 / 共18页
UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx_第10页
第10页 / 共18页
亲,该文档总共18页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《UNITANK工艺出水氨氮波动控制生产性试验研究.docx(18页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、UNITANK工艺出水氨氮波动限制生产性试鞋探讨王秀英1盛铭军,(1苏州市市政工程设计院有限责任公司,苏州2150072苏州市排水管理处,苏州215504)摘要:苏州市区污水厂采纳UNITAK工艺处理城市污水,历年运行数据表明,出水氨氮较不稳定,木文结合运行污水厂生产条件和现状,结合目前出水水质要求,对影响出水疑氮各种因素进行了分析探讨,对运行的工艺进行了生产性试验探讨,发觉目前运行的工艺出水氨氮呈前期高后期低的状况,对UNITANK工艺进行了调整和改进,采纳中池分比例进水削减边池进水的方式,充分利用各池溶解氧,延长部分进水水力停留时间,强化氨氮的去除效果,试验表明,该方式可有效限制出水氨钗波

2、动的状况:本文对生产过程中限制出水氨氮和总氮波动的调控措施进行了总结。关键词:UNITANK工艺氨氮波动分比例进水生产性试验1前言07年太湖蓝藻事务爆发后,监管部门对城市.污水厂出水水质严加监控,尤其关注出水水质中养分物(氨氮,总氮和TP)的排放,苏州市区污水处理厂采纳交替式生化处理工艺(unitank),出水水质要求为(GBI8918-2002)一级B,该工艺对限制出水CoD和TP尤其是氨氮的压力较大。依据历年运行状况,市区污水厂每年运行至3月5月,出水氨氮总会出现波动,出水氨氮超标事务时有发生。统计08年2月份以来出水水质,出水城氮有上升的趋势,氨氮出水水质波动较大。为预防3月5月氨氮超标

3、,结合污水厂运行实际,分析氨氮的去除机理,对不同的运行工序工况进行试验,探讨分析出水氨氮波动的缘由,调整工艺运行条件与其参数,实行相应的监测措施,有效限制氨氮出水水质,并为污水厂究氮限制供应技术支撑。2氢第超标缘由分析污水厂一期工艺采纳unitank工艺生物法处理生活污水。历年运行表明,每年3月5月出现氨氮波动,其他月份如夏季和冬季氨氮能达标排放,从历年统计数据分析(数据主要为进出水的混合水样指标),数据相关性小:由于分析条件等缘由,缺少检测活性污泥中的优势菌种类与其数量的资料。依据一般的生物脱氮理论,结合该厂3月5月氨氮出现波动的状况,在解除进水氨氮变更的条件下,温度、DO、PH和污泥泥龄和

4、氨氮波动关系最为亲密。(1)温度温度的变更对生物除氮的影响表现为微生物活性,温度上升,硝化菌活性增加,硝化速率增加,有利于疑氮的硝化转化作用。随着温度的上升,硝化菌活性增加,氨氮的去除效果理应当更高,但实际运行状况并不如此。依据目前的工艺状况,在水温12摄氏度时,氨氮超标简单发生。温度变更影响氧转移速率,同样与微生物的活性休戚相关,影响污泥的活性。温度影响对污水厂双氮去除影响显著。2) )DO、ORP和PH目前的Unitank运行工段主要以好氧为主,DO是微生物降解COD和完成硝化的保证。依据历年对各池DO的测定,DO浓度较高(3mg1.以上),能满意生化段好氧要求,假如反应池的Do足够,DO

5、不能成为疑氮去除效果不佳的缘由。Unitank充氧采纳表曝机,在充氧的同时亦有搅拌作用,设计池型采纳方形结构,充氧效率与其混和效果目前缺少现场运行数据,而表曝机的效率干脆关系反应池DO的水平。需监控各池反应的Do变更。ORP参数是考察并推断物质氧化或还原性质的参数,能表示各池好氧/缺氧/厌氧状态变更的状况,目前由于现场在线仪器的失灵,缺乏实际反应池运行参数的变更状况,只通过开闭表曝机来大致调控好氧/缺氧/厌氧的变更。需检测各池反应段转化时的ORP变更趋势。好氧硝化过程中产生H+,使得污水PH降低,对好氧硝化不利,污水进水pH值保持在7左右,pH对硝化条件的限制不明显。(3)混和液浓度和泥龄反应

6、池混和液浓度是考察污水处理效果的一个重要指标,混和液浓度的大小不仅仅影响污水去除效果,与各池污泥产生量有关,也和出水水质相联系。应加强V1.SS和M1.VSS的变更状况监测,通过反馈的数据调控其他参数,更好的调度供氧和排泥。污泥泥龄是Unilank工艺的限制条件,硝化菌世代时间长,在低温条件下应当适当延长污泥泥龄(大于10天);35月温度上升,各类菌生长起先活跃,污泥活性增加,可适当增加排泥,削减污泥泥龄,但是硝化菌世代时间较长,污泥龄应当保持在7天左右(目前不考虑除磷)。历年限制污泥泥龄比较粗放,主要通过排泥时间采纳排泥泵限制污泥的排放量,在保证排泥的量状况下较难保证排泥的浓度,因此排泥方式

7、成为限制泥龄的瓶颈。(4)微生物种群Unitank为生化法工艺处理生活污水,活性污泥的性质,也就是污泥中微生物的种类与其活性对出水水质干脆相关:对于脱氮除磷的要求,主要还是为硝化菌与其聚磷菌创建不同的生长环境,调整工序,采纳时空互换的方式,创建好氧/缺氧/厌氧的不同状态,完成硝化反硝化过程,并达到除磷的要求;如有条件,测定不同条件下微生物的种类,驾驭优势菌的特性,为调整工艺指明方向。1娄江污水处理厂简介娄江污水处理厂地理位置处于苏州市区东北角,位于苏州工业园区娄蔚工业北区内,娄江污水处理厂占地8公顷,设计日处理实力14万吨安排分二期实施,一期6万吨2004年投产,二期正在建设中,安排2008年

8、4月份通水,全部建成后,将与日处理为4万吨的城东污水处理厂共同担当苏州市中心规划区东北片(古城区、城东地区、城北地区)以与洋板泾工业区排水区域的污水处理。娄江污水处理厂一期工程于2000年12月9口起先建设,2004年1月8日竣工。污水处理规模为6万吨/日,总投资概算为1.45亿元。处理工艺采纳交替式活性污泥法,二级生化处理,出水执行GB8978-1996二级标准,工艺流程见图1。图1苏州娄江污水处理厂UNITANK工艺流程图啾气沉砂池出水91O1-X(PQ6UNITANK出水567OOU三Ar4第I组第2组第3组图2娄江污水处理厂UNrrANK池布置图污水厂处理厂UNITANK池布置如图2所

9、示,第4组为生产性试验探讨组,分别由4*、8#和12#池组成,8#池为中池,4#和12#分别为两侧的边池。2生产性试验进水水质娄江污水厂设计进厂水质:CODcr:360ng1.:B0D5:180mg1.;SS:250mg1.;NH3-N:35mg1.;TN:45mg1.;TP:4mg1.0设计出水水质CODCr:60mg/1.:B0D5:20mg1.:SS:20mg1.;NH3-N:15mg1.:TP:1.5mg1.实际运行进水水质略低于设计水质,2008年度平均进水水质为:CODcr:300mg1.;B0D5:120mg1.;SS:152mg1.;NH3-N:25mg1.;TN:35mg1.

10、:TP:3.6mg1.o3不同工况条件下出水弧指标变更状况调整工艺运行模式,变更进水时间和进水方式与其进水量等,通过不同的时空组合,利用现有生产条件,对工艺进行调整,强化Unitank工艺生物脱氮的实力,通过探讨现状工况运行条件(全好氧工艺)和中池分比例进水工况运行结果,对比氨氮的去处效果,找寻强化脱氮的出路。3) 1现状工况氮指标状况与分析目前运行模式为中池连续好氧,两边池按好氧/沉淀(出水)模式运行,对运行的工况进行了加密监测,运行周期时间设置和生产性试验测试的试验段见表1所示。表1中池好氧、边池好氧/沉淀工况运行模式生产性试验测试的时间段过渡段半周期(6h)时间9:30-10:0010:

11、00-10:3010:30-11:3011:30-15:3015:30-16:0016:00-16:30历时30min30min300min30min30min4(边池)出水出水进水/好氧静置反冲洗8.(中池)进水/好氧进水/好氧好氧好氧进水/好氧进水/好氧12(边池)静置反冲洗出水出水出水出水(1)氮指标的动态变更分析对进水和8号池(中)上清液总氮、氨氮、硝酸盐和亚硝酸盐进行了连续检测,分别见图3和图4。从图3可看出,进水氨氮浓度为2030mg1.;进水总氮浓度变更较大,在4066.5mg1.之间,平均进水总氮为50mg/1.左右;进水亚硝酸盐和硝酸盐浓度较低,小于lmg1.o进水氨氮占总氮

12、三分之一左右,有机氮占较多比例,历年检测进水日均总氮浓度一般在35mg1.,而9:00进水总氮通常为60mg1.,这是由于切换两边池时,反冲洗废水进入提升泵房(进水泵房)所致。取样时间取样时间(9;00)瓯-燕二硝酸让T-硝酸盐|图39:00生物池进水氮指标变更状况8号生.物池进水城指标浓度s-长堡SWQ,g5.225.235.255.265.275.28取样时间取样时间9:00)-总氮T一.氮亚硝酸盐f-硝酸定I30.25.维电10.5.图49:00时刻8号池(中)上清液氟指标变更状况从图4可看出,9:00时分8号池(中池)进水后与池中混合液快速混合,并发生生物降解过程,混合液TN为20mg

13、1.左右,NH3-N浓度为5mg1.,硝酸盐浓度提高,为710mg1.,亚硝酸盐浓度为1.3mg1.o8号池上清液各项污染物浓度的大小会对即将执行沉淀/出水功能12号池的出水水质造成影响。0.05.225.235.245.255.265.275.28取样时间取样时间9:(K)-M一反我-C0D-亚硝酸盐T-硝Jg盐Cl/u三留沼s.绫S555554.4I32.21.16Oooooooooo0.5.CJ50.50.5.0.5.544-332211G8三-总M-COD-豆硝酸Ak-硝酸盐图69:00时4号池(边)上清液氮指标变更状况图7给出了典型日半周期内试验组出水城氮的逐时变更状况,从中也可充分

14、验证上述出水氨氮前高后低的结论。比照硝态氮的变更可以看出,4号池上清液中硝态氮浓度明显高于12号池。结合图4中8号池上清液的氮浓度变更可以得出结论:在UNITNK池出水的半个周期内,随着时间的推移,中池内的水会渐渐进入边池,对出水水质指标造成影响,使半周期内出水呈现缄氮先高后低,硝态氮先低后高的趋势。比照一级A标准来看,半周期出水疑氮初期不达标,后期可达标;总氮达到一级尚有困难,主要是硝态氮没有得到充分的反硝化,这与该运行模式中没有缺氧搅拌过程有关。采样时间(2008.5.26)图7典型日半周期12号边池出水氮慰指标变更状况3.2 改进工况水质分析在边池设置缺氧段后,此段时间进水,充分利用污水中的碳源进行反硝化反应;对中池溶解氧监测表明,中池进水结束后溶解氧富余,而边池在从缺氧更变至好氧时,因供氧设备效率的缘由,另外边池进水消耗大量溶解氧,监测表明边池溶解氧在设置闷睡的末

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 环保行业

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!