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1、碱激发矿渣水泥实验(1)本周前往华润水泥厂,与杨经理进行了交流,利用水泥厂平时生产通用硅酸盐水泥的掺料:矿渣(即之前提到的银渣,但由于工艺区别,与之前的银渣成分存在很大差别),矿粉(粒化高炉矿渣),复合矿粉(前两者按质量6:4的比例配制而成),粉煤灰来完成实验。Doyouhaveparticlesizedistributionforalltheabove?以上几种材料的主要成分如下:材料SiO2AbO3MgOF23CaO矿渣(银渣)39.02%18.20%9.42%28.72%矿粉34.05%12.83%8.34%0.97%41.13%复合矿粉34.96%18.20%932%1.70%33.4
2、5%粉煤灰55.03%17%7.83%9.97%1.71%Ifisahybridof矿渣and矿粉,thechemicalcompositionsdonotmatch.All%shouldbeinbetween矿渣and矿粉,closeto矿渣.需要说明的是,几种材料的成分波动较大,比如粉煤灰的如下:华润水泥(连江)有限公司进厂粉煤灰台帐(2013年5月)进厂日期数量(T)检验日期烧失量硅裙铁氧化钙氧化镁三氧化硫游离氧化钙细度水分112365.965月13日0.3770.6616.853.643.582.941.070.1310.050.499.1113-14268.165月15日1.8163
3、.3317.008.993.922.820.680.1710.10.2598.5515-17301.915月18日4.5251.4128.139.000.684.570.550.0016.670.2098.3117-19334.365月24日2.2255.6125.458.273.412.460.620.108.280.4698.0419-21411.545月24日2.1955.0320.819.971.717.830.670.0311.520.3098.2122-31392.275月31日2.1044.0329.9315.180.716.081.040.0114.40.3299.07其中的硅
4、即为SiCh,铝即为A123,铁为Fe2O3,实验使用的银渣为试验小磨磨制半小时而成的银渣粉,细度为2.0,比表面积为418平方米kg.粉煤灰的细度为0.8.实验中的矿粉和复合矿粉在进厂前已磨好。(2)制定试验方案:阅读了吴老师的Onsol-gelapproachtogeopolymerisation中的部分内容,利用了Davidovits关于“SiO2与AhCh的摩尔之比(molarratio)之比的合理范围值在3.36.5以及NazO与ALCh的摩尔比率在0.91.6之间”的结论初步确定了实验材料配比:方案一:银渣+粉煤灰:第一组:70%银渣+20%粉煤灰+10%氢氧化钠(NaOH)第二组
5、:80%锲渣+10%粉煤灰+10%氢氯化钠(NaOH)方案二:矿粉+粉煤灰第一组:72%矿粉+20%粉煤灰+8%氢氯化钠(NaOH)第二组:82%矿粉+10%粉煤灰+8%氢氧化钠(NaOH)方案三:复合矿粉+粉煤灰第一组:70%复合矿粉+20%粉煤灰+10%(NaOH)第二组:80%复合矿粉+10%粉煤灰+10%(NaOH)需要指出的是,以上各组配比的SiO2A123比值均在3.36.5之间,且都集中在3.3到4之间,但Na2OAl2O3的比值普遍偏小,基本为0.8,只有方案二的第二组的值为0.9,至于NaoH的值我取的是理论合理范围(6%10%)的上限值。每一组均做三小组,各小组分别测3天,
6、7天,28天强度,每个小组有三个试样。另外,按照国家规范要求,测定初凝时间,终凝时间,标准稠度用水量,体积安定性。该试验的实际操作均有水泥厂的技术人员进行,该厂杨经理及员工全力帮助完成了试验。(3)试验实施:之前尚未购买到硼酸,故此次试验未使用硼酸。关于硼酸的缓凝机理和用量,加入时间等问题还要学习。前两天的试验采用了各方案的第一组,其中的第二组出现凝结过快,且浆体较稠的问题。其余两组的安定性测试合格,它们的初凝及终凝时间如下:方案一:初凝时间:28min方案三:初凝时间:38min终凝时间:85min终凝时间:81min标准稠度用水量:23.5%标准稠度用水量:26.1%与普通硅酸盐水泥相比,
7、初凝时间过短,正常的国产“325”水泥的初凝时间一般为180Inin,终凝时间为24OnIin。“425”水泥的初凝时间为150Inin,终凝时间为21OnIin。在满足强度前提下解决早凝问题是成功的关键之一。标准稠度用水量合理。另外,第二组末尾时NaOH已用完,由于我的失误,未发现取来的样品为K0H,方案二的第三小组的试块以及方案三均采用了KOH试验过程部分操作及仪器如下:振实台砂浆搅拌机试验过程试饼法测安定性(4)试验结果:已测出了三种方案的第一组的三天抗压、抗折强度,如下:方案一:第一组:抗折强度:3.3MPa,3.5Mpa,3.6MPa抗压强度:18.8MPa,19.OMPa,17.I
8、MPa,17.2MPa,17.2MPa,18.6MPa方案二:第一组:抗折强度:4.IMPa,4.3MPa,4.OMPa抗压强度:ILOMPa,10.7MPa,10.7MPa,11.2MPa,10.7MPa,ILoMPa(发现两个用NaoH的和一个KOH的强度差别较小。方案三:第一组:抗折强度:4.6MPa,5.IMPa,4.7MPa抗压强度:18.7MPa,18.8MPa,18.9MPa,18.8MPa,19.6MPa,18.9MPa可以看出早期强度较高,一般325水泥的3天强度稍大于16MPa,有望做出与国产325号水泥类似的水泥。Mustaddwaterglass(ordissolves
9、ilicafumeinNaOHsolutions)toimprovestrength!在这几日的试验中,对第二组的方案进行了尝试,均出现了早凝问题,未能成功测出凝结的指标。(5)试验反思:对于试验缺乏严谨的态度,需要努力更正;缺乏明确的实验规划,需制订一个明确的方向,目前,我想,要先做出满足国家标准基本技术指标的样品,对于碱激发矿渣水泥而言主要是凝结时间的控制,然后是性能的优化,最后是成本的降低。请吴老师给予批评和指导,verygoodstrategy!o(6)与杨经理的讨论:杨经理提出了材料成本的问题,试验中使用的矿渣,尤其是第二种,矿粉的成本很高,若采用该方案以及购买NaOH,成本将超过普
10、通水泥(PIeaSeCOnIPiIeaCoSttable,showingpricesforeachcomponent,thenestimatethecostofgeopolymercementperton!AlsoincludePortlandcementforcomparison),不具有可行性。对于这个问题,我想,吴老师在最初曾提出,对于NaOH的来源,我们可以找类似造纸厂、苏打(碳酸钠)厂的废液,对其进行利用,大大节约成本,阅读了有关文献,前苏联曾经采用工业废液进行碱激发混凝土的生产。至于银渣的成本几乎只有矿粉的不到70%,经过和杨经理商议,最近将抽空对附近的钢铁厂等进行调研,寻找各种矿渣进行测试并尝试实验。另外,发现矿渣的成分变化较大,即使是同个厂家不同时候进厂的矿渣其成分也存在着一定的差异,如何克服成分变化的影响也是我接下来需要学习的东西。下周计划I、学习EffectofMixtureCompositionsonWorkabilityandStrengthofFlyAsh-BasedInorganicPolymerMortar和Onsol-gelapproachtogeopolymerisation2、购买硼酸,制定矿渣粉煤灰水泥试验方案3、继续水泥胶砂实验