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1、测试资料对精细化开发指定层系的指导作用【摘要】由于油田的长时间开发,各层系逐渐出现如层间矛盾大、低效循环等问题。本文通过分析针对其中一个指定层系采取措施前后的效果,来剖析测试资料如何为地质部门对于精细化开发指定层系提供了依据,并起到诊断和分析效果的作用。前言萨II层为杏南开发区主要开发的层系之一,在长时间开发的过程中出现了如层间矛盾大、低效循环等问题。因此对该层采取细分、调剖、堵水、酸化等措施,可以改善平面、层间、层内注采状况,达到提高动用厚度、控制低效循环、提高注采强度的目的。测试资料可以反映出油、水井各个层段及小层的生产情况,对于地质部门精细到各个层的措施具有指导、评价效果的作用。本文通过
2、分析对该层系进行的几种措施前后的测试资料,来说明测试资料对精细化开发杏南地区萨H层的指导作用。利用测试资料评价措施目的层的措施效果1 .评价对于层间矛盾大的萨II层进行细分措施A井为采油五厂杏十区纯油区的一口水井,于1998年10月开始注水,共射开25个层,其中萨11组13个层,措施前,萨11组共分为两个层段,第一层段为S2U-S27,共七层,其中S213和S222有吸水显示。第二层段为S291-S2161,2,共六层,其中S2U2和S2161,2有吸水显示。查看与该水井相连通的油井Al井,该井分别在2009年和2010年进行过环空测试,从两次测试结果对比来看,该井的S2组总产液量变化明显,并
3、且变化趋势由高变低,其中,S24-53和S2151-162层由原来的产液变为不产液层。2009年6月测得的环空资料显示S2组的总产液为55.8m3/d;2010年3月测得的环空资料显示S2组的总产液为26.Im3d地质部门经过分析所测得的测试资料,认为是由于水井的层间矛盾大,而引起的油井产量下降,因此该井在2010年12月进行了细分调整措施,措施后,该井主要细分调整的主要是S2层组,S2层组由两级两段注水调整为四级四段注水,由四个吸水层位增加到八个吸水层位,吸水能力明显变强。该水井措施后,与其相连通的油井Al井在2011年4月测得的环空资料显示,S2组的总产液为37.4m3/d。综合前两次的测
4、试结果,在与其相连通的水井进行细分调整后,这口油井的产量上升明显,由于水井主要细分的是S2层组,因此该油井S2组的产量也明显提高。地质部门通过分析所测萨11层组措施前后环空、同位素资料,可以分析该层组的层间动用状况,根据层间动用存在的矛盾,制定调整挖潜对策,减缓层间矛盾,改善开发效果。2 .评价对于对层间、平面动用差异大的萨H层采取浅调剖措施B井是杏南开发区的一口水井,于1990年10月开始注水,该井开发的层系只有萨11层系,共射开24个层,为五级五段注水。措施前,该井配注压力为10.5MPa,只有六个层吸水。该井偏In水咀控制注水,注水压力较低,吸水厚度较低,且主要吸水层连通油井平面含水差异
5、大,井组层间和平面矛盾突出。调前吸水剖面不均匀,S29号层吸水较多,对应油井含水较高,地质部门通过调剖控制注水。调剖后,配注压力为10.9MPa,吸水层位增加到16个层,注水压力上升0.4Mpa,周围油井见到较好效果。通过对比调剖前、后两次所测的同位素资料,可以看出,吸水层位明显增多,调剖前醒29层为主要吸水层,进行调剖后,对该层进行了控制,相对吸水量由14.07%降到2.25%,调剖效果明显。观察该井的连通层组,三口油井的均未措施,产液量都有所提高,含水均有所下降,说明水井措施效果明显。地质部门通过分析所测得的萨II层组措施前后环空、同位素资料可以分析重点层段平面动用状况,根据平面动用存在的
6、矛盾,制定调整挖潜对策,减缓平面矛盾,改善开发效果。3 .评价对动用差、压力高的萨11层采取压裂措施C井是杏十区纯油区东部精细挖潜示范区的一口油井,2007年7月份开始投产,共射开萨H层组25个层,2010年4月20日用过环空产出剖面组合测井,萨11组的产液层段为S215-32S27-92、S2101T12S2113,这些层段已经得到动用,不能作为压裂改造层位,而萨11组中的S241,2、S251-53层动用较差,因此5月15日对这些层位压裂,压裂砂岩厚度4.2m,压裂有效厚度2.1m,6月30日测试,压裂后S251-53层由原来的不产液层变为产液层,分层产液3.lm3d,达到了增油降水的目的
7、,压裂效果明显。地质部门通过分析所测得的萨II层组措施前后环空、同位素资料分析单砂体的注采情况,根据单砂体的注采情况,制定调整挖潜对策,改善开发效果。4 .评价对渗透率低的萨II层采取酸化措施D井是杏南开发区的一口水井,于1992年投产,该井开发的层系只有萨11层系,共射开31个层,为四级四段注水。措施前,该井配注压力为10.6MPa,共19个层吸水。其中S231-S232、S233、S241为主力吸水层。措施前该井吸水层分布很不均匀,尤其是S253-S254、S26-S2102两个层段,吸水情况差。因此,地质部门主要对这两个层段进行了酸化措施。措施后,该井的配注压力仍为10.6MPa,共13
8、个层吸水。其中S251、S254为主力吸水层,由于酸化使地层渗透性发生变化,这两个层段的吸水情况也发生了变化,措施后这两个层段的相对注入量由27.04%增至38.19%,吸水能力明显增强,说明酸化效果很好。地质部门通过分析所测萨II层组措施前后环空、同位素资料分析吸水变差层的含水级别,判断吸水变差层是否有采取增注措施的价值。结论1 .通过油水井测试资料显示地质部门对萨II层组所采取的措施取得了比较好的措施效果。2 .本文通过分析杏南地区萨II层组采取措施前后的测试资料,对地质部门采取的细分、浅调剖、压裂、酸化等措施进行评价,反映出测试资料对地质部门在制定精细化开发方案时发挥的指导作用。3 .通过对萨11层组措施效果及周围连通油井见效情况的评价,分析出萨II层组还具备一定的开发潜力,对于萨II层组剩余油的挖潜工作还应进一步研究。