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1、F001电子板电源故障F005励磁板故障F007过电压故障F011GSST1电报故障F013GSST4电报故障F031速度调整器监控F040故障激活F046模拟可设置输入故障F050优化不通过F062内部存储器故障F004电源电路板缺相故障F006欠电压故障F008F009进线电源频率故障F012GSST2电报故障F030电枢电流过大导致脉冲封锁F038超速F042测速机故障F048编码器故障F052优化中断并励直流电动机(有硬性的机械特性)、转速随负载改变小、磁通为一常值,转矩随电枢电流成正比改变,相同状况下,(起动转矩比串励电动机小),(适用转速要求稳定,而对起动转矩无特殊要求的负载)。串
2、励直流电机(有软的机械特性)、转速随负载变大而变大、负载轻转速快、负载重转速慢、转矩近以与电枢电流的平方成正比改变,(起动转矩比并励电动机大),适用.要求起动转矩特殊大,而对转速的稳定无要求的拖动机械)1、用6RA70驱动直流电机不须要优化吗各位大侠:用6RA70驱动直流电机时,手册上有明确的优化步骤。但在实际做项目时看到别人(相对我来说确定是高手)是干脆将预先设定的参数写在drivermornitor中,然后下载到6RA70中,再干脆运行电机,在电机运行过程中依据实际状况进行手动修改。同时在本论坛上也看到过类似的说明,有人说对于大功率电机无需优化可以干脆运用(项目中电机为800KW,申励电机
3、),请大侠说明一下这样做究竟合适不合适,缘由所在,小弟不胜感谢。补充,工艺要求对于限制精度要求并不是很高。另外:是不是只针对串励电机才能这样做,对于他励电机也可以吗?最佳答案对于他励电机来说,必须要先执行6R70的优化过程,然后才能使得6RA70驱动电机运行状况良好。其他答案申励电机的优化,主要是励磁和电枢电流的优化不好做(其好用不着做励磁电流的优化了),电枢电流优化须要把电机轴机械锁死,对于大电机而言,比较森。怕怕.这样的优化的确难办,只能是采纳手动优化了。须要阅历。特殊是假如对电机的参数已知,可以干脆输入,通电的辨识就免了。而他励的电机,还是优化辨识为好。当然对于高手,就无所谓了,手动优化
4、是强项的,那就手动优化了。我接触的状况有些时候须要优化,特殊是多机联动的的时候,做优化对调速设备的特性提高有很大帮助,例如轧钢和制管。但有些状况可以不优化干脆运行,但只限单机大功率设备,例如换热站加压泵直流电机,实现简洁的速度调整即可,无需对调速器特性做出特殊调整。做项目多的状况下,特殊是类似设备的调试最好备份一份Clrivermornitor参数袅现场1解的时彼只邀葡洁修改即亩,特别便利,同时可以利用drivermOrnitor对运行特性进行监控便利刚好调整。2、6ra70更换CUDl板6ra70更换CUDl板上电包F058怎么回事?更换CUDl板都须要留意那些事情比如:版本。更换CUDl板
5、都怎么选择型号最佳答案关于故障F058,是参数设置出现了不协调。说明书中的故障表有明确的说明。你假如故障复不了位的话,那就是有问题了。这个故障是可以复位的。实在不行,就用DriveMonitor软彳牛田以进入到参歌中去香看故障值。总是有方法知道是错在什么地方了。除非就是装置的CUDl主板坏了。更换ClDl板时,留意要先掉电再更换板子,除此之外没什么须要特殊留意的了。3、6RA70装置半磁如何设置电枢限制为6RA7000限制(主限制),励磁为6RA7081限制(从限制),驱动一台2000KW直流电机,在直流电机不运行时,电枢限制为6RA7000限制显示为O1.2状态(等待P1.C发出的运行给定和
6、运行使能),励磁为6RA7081显示为运行状态,励磁电流为200A(恒磁)。如何设置在直流电机不运行20分钟后,电枢限制为6RA7000限制显示为01.2状态,励磁为6RA7081显示为运行状态,励磁电流变为100A(达到停机半磁的效果)。等直流电机要运行时,励磁复原正常状态,直流电机牢靠运行。(在装置显示01.2状态如何设置不运行20分钟后励磁降到100A)请高人指引,感谢!最佳答案通过你的描述:第一我假定你运用的DP或者USS通讯限制,那就从P1.C程序中通过将主限制启动吩咐(限制字)的常闭点接一个接通延时继电器,延时20分到时后将从限制的给定值由原来的值减为一半(可以通过传送指令),再送
7、入从限制器,达到半磁待机的状态。其次我假定你运用的是P1.C通过逻辑输出来限制主限制的启动运行,同样就从P1.C程序中通过将主限制启动吩咐的常闭点接一个接通延时继电器,延时20分到时后输出一个逻辑信号,例如将这个信号接入36端子,通过限制器的固定给定值功能将一半的给定送入,也可以实现,这种方法延长后也可以应用到不带P1.C的系统中,将P1.C的延时处理通过时间继电器实现。其他答案你说的这个功能要想实现,单靠6RA70装置本身是无法实现的,须要P1.C的协助协作。首先,P1.C实时监控主限制6RA7000、从限制6RA7081的状态,并对6RA7000不运行时间进行累积计算;一旦当主限制6RA7
8、000的不运行时间到达20分钟,且从限制6RA7081为运行状态,则将从限制6RA7081的给定值马上减半,从而实现停机半磁的效果。假如限制励磁的装置,SOO是打开的,也可以在装置里面做一个逻辑限制功能,来实现“关机励磁”的设置。当然须要主装置(电枢限制)给从装置(励磁限制)一个关机励磁的信号。总之,这个功能可实现的方法太多了。修改和增加P1.C来限制的方案应当最简洁易行。4、欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C是否可以接6RA70最佳答案1、可以接这个编码器。2、实行如下接法一一编码器电源接X173的26、27端子,其中电源+接X173的26端子,电源一接X173的27端子;编码器A信任号输出接
9、X173的28端子;编码器B信任号输出接X173的30端子;编码器Z信任号输出接X173的32端子。3、设置参数时需留意:P140=lP142=l其他答案6RA70对编码器不挑的,可以接欧姆龙的编码器。5、F030和A031故障缘由是啥问题直流电机空载运行过程中进线柜电抗器有吸合的声响,过钢时电流大后电抗器和波形正常,空载运行时波形完整但有的波形改变较大,正常过钢一切正常,换脉冲放大板试没效果,是否是电抗器问题还是装置有问题。问题补充:电流大能工作,空载时报A31,波形不正确,有时报F030掉闸最佳答案关于F030故障和A031报警造成的缘由和解决方法,西门子官方推出的技术文档中有具体说明,建
10、议你下载来看看提问者对于答案的评价:今日更换了将进线电抗器甩,干脆接,没有声响,空载时波形正常其他答案你没讲清晰是报H030还是A031,什么时候报的。感觉是电机特性没调好。6、西门子6ra70在运行中报超速是怎没回事6ra70限制800kw直流电机(轧钢)有时报超速请问是怎没回事最佳答案1、6RA70装置本身是具有超速报警和超速故障的功能的。2、但是,这个超速报警和超速故障的定义,你须要弄清晰一一A038:超速报警假如实际速度值(在P595中设置),超过了正(P512)或负(P513)阈值的0.5$,则报超速报警AO38。F038:超速故障假如实际速度值(在P595中选择),超过了正(P38
11、0)或负(P381)阈值的0.5乐则报超速故障FO38。3、你检查看看1)是否参数P380、P381的值设置得太低,须要增大点。2)报超速时是否6ra70正处轧钢快结束时,即负我突减时,假如是这样,则很常见,因为在负载突卸时,电机的转速确定是会往上窜一下的。3)或者你再看看电流限幅值为多少,假如较小,可.以适当加大电流限幅值。7、6RA70报F038缘由有那些6RA70装置带一台90Kw的复励直流电机,突然报F038,后怎么都不好使?装置模板基本更换后照旧存在?请问缘由究竟有那些?感谢E038:超速(在运行状态-,I,II时有效)假如实际速度值(在P595中选择)超过正(P380)或负(P38
12、1)阈值0.5%,故障信息被激活。可能的故障缘由?输入了较低的电流限幅?电流限制运行?P380,P381设置太低?在接近最大速度时测速机电缆接触故障运用脉冲编码器的时候,P140到P143等参数要正确设置。咬钢时等于负载加大,电流确定会上升,除非特性调软一些,可能冲击会小一些。比如减小电流环的比例或者增大电流环的积分时间。F038假如你要封起来的话,P820。007设置为38就可以屏蔽掉,但是不建议这样做,应当找出这种现象的缘由。以免造成某种损坏和故障。F038超速1、输入了较低的电流限幅2、电流限制运行3、P380P381设置太低4、在接近最大速度时测速机电缆接触故障你要先把外部存在的故蹿缘
13、由杳明检查编码器叫各个连接邮箕是否有问题确定无事了;还出现这种报警薪须要怀疑你为参数设置的正确了J尔是否把电加限幅值设置的过大了.也就是PWI=100,P172-100看看P169=l,P170=0在有把磁场重新优化一下.假如实际速度值(在P595中选择)超过正(P380)或负(P381)阈值的0.5%,故障信息被激活。你可以试试以下措施一一1、加大电流限幅值;2、增大参数P380、P381的设置值;3、检查速度反馈回路的接线是否存在异样状况。、传动装置报超速故障,缘由许多。1 .真的超速,速度运行在据系统的最高速度旁边,负载的突然丢失,导致动态速度改变:2 .假超速,与干扰有关;与编码器信号
14、不行靠有关。假如电机比较老,设置P157=l,P158=0.048、6RA70F042报警电机是1GG6进口的主轴电机,编码渊以前没见过,只有Kl,K2,+,T,还有地,这几个接线端子,连接时用的是四芯的带屏蔽的电缆,+接26,T接27,Kl接28,K2接30,其他的没接,始终有F042报警,请大家帮助,问题补充:HUBNERBER1.INPOG9D1024UB=+9V30V,HT编码器型号:1.,1024,接线端子中有五个,分别是Kl,K2,地,F042,故障值2:脉冲编码器信号极性不正确,不知道该如何处理。编码器电缆是自己做的,四芯带屏蔽层的,我把Kl,K2对调过,还是有F042报警,现在
15、还是没有找到缘由。最佳答案1.F042的实质是6R70内部EMF的计算值与实际速度反馈的比较相差很大很产生的。EMF值是U-I*R得来的,有时也会遇到在负载突变的状况报E042,线路没有任何问题。一般的解决方法是,增加参数P357的值。把P357改到30%,可很大程度避开这种误报。2、首先,检查你的编码器信号电缆接线有没有问题。3、看看你的故障值为多少一一1 :脉冲编码器电缆开路2 :脉冲编码器信号极性不正确4、或者你将编码器的脉冲数弄错了,修改PMl到对应脉冲数试试;要不就是编码器的输出形式弄错了。5、或者建议你采纳EMF方式运行,然后检食编码器速度反馈信号(装置相关的K连接器中),再通过R参数视察其信号显示。通过这样来发觉是否是编码器问题、问题具体现象如何。提问者对于答案的评价:很好,我F042还是没有解决,读r024的速度值,发觉不稳定,一会大一会小,不知道是不是编码器坏了?(编码器是新的)你觉得最佳答案好不好?把27、29、30三个端子短接在一起。评论者:小队长-新生第1级按小队长的建议试一下。评论者:始-毕业实践员第4级其他答案测速机故障(在运行状态一一,I,