铝模免抹灰工艺质量通病防治 结构阶段全.docx

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1、铝模免抹灰工艺质量通病防治结构阶段1、沉箱吊模反坎偏位原因分析:吊模、反坎定位加固措施不足解决措施:采用EA角铝拉结等优化加固措施,具体做法参考深化图集,螺杆采用三段式止水螺杆加固定位。2、上下层结构间出现错台原因分析:在外墙、楼梯等部位,混凝土错台现象较为严重,严重影响到免抹灰成型效果。解决措施:1.应严格按照深化设计的图集要求设置外墙K板、楼梯间K板、沉箱K板。2、K板应独立固定于结构上,在拆除下部墙面板时候禁止扰动上部K板。3、楼梯间上端必须使用EA角铁拉结模板,防止偏位。3、下挂梁偏位原因分析:下挂梁侧面无可靠支撑,浇筑时偏心受力导致偏位。解决措施:采用EA角铝螺栓连接下挂梁底部和楼面

2、板的方式对下挂梁进行对拉斜撑加固,具体做法参考深化图集。4、下挂梁深化不到位致使交界处抹灰开裂原因分析:1.下挂梁企口未深化。2、下挂梁支座长度不足。解决措施:1.下挂梁两端延伸150mm。2、离墙端不大于600时拉通下挂梁。3、下挂梁与砌筑交接处设置150宽的企口。5、飘窗变形原因分析:飘窗部位由于难以浇捣,在施工过程中,需要振动棒的长时间振捣才能保证飘窗部位的混凝土密实,致使飘窗面板往往受力较大,如果没有有效的加固措施,飘窗面板将出现严重胀模,进而导致飘窗顶板起拱。解决措施:1.模板内侧设置K板,上盖板设置钢背楞,增加抗浮能力,下模板与浇筑成型的飘窗板对撑(具体尺寸和间距详见深化设计篇)。

3、2、飘窗模板沿短边方向配模,沿长边方向设置背楞,通过对拉螺栓将上盖板与下层浇筑成型的飘窗板拉结。3、飘窗矮墙横向钢背楞与两端墙体拉通,设置800的对拉螺杆防止胀模。4、盖板上600设置一个透气孔。5、飘窗1200设置竖向支撑,每个支撑头至少设置2根支撑立杆。6、楼梯企口漏设、尖角拆模困难原因分析:1.图纸深化时楼梯未按要求设置抹灰企口,上下为砌筑墙体时无法挂网抹灰。2、梯梁与梯板阴角未填平处理,影响铝模拆除和楼梯成型观感质量。解决措施:1.梯梁应按照铝模深化要求进行压槽预留企口。2、铝模深化设计时将梯梁与梯板尖角填平接通处理。7.抹灰企口漏设、无法收口原因分析:铝模深化设计时未对混凝土结构抹灰

4、企口进行深化,导致无法抹灰收口。解决措施:1.铝模深化设计时参照建筑图对抹灰企口深化。2、预拼装验收及首层拆模后对企口全数检查整改。8、砌体规格不匹配致使抹灰失败原因分析:1.企口规格留置错误。2、砌体尺寸未深化。解决措施:1.按要求设置企口其中常规抹灰企口为15OmmXIOmm,专用砂浆薄抹灰企口为100mmX8mm,预制墙板免抹灰企口为50mmX5mmo2、砌体规格结合抹灰工艺提前确定尺寸,提前采购备料。9、窗洞企口或窗垛漏设,无法收口原因分析:铝模深化设计时未对窗企口和窗垛进行深化,导致无法收口或保温层吃框。解决措施:1.铝模深化设计时参照深化图集对各类窗型进行抹灰企口深化。2、外飘窗应

5、对两侧进行窗垛优化,避免保温层吃框。10、窗企口深化尺寸错误原因分析:1.企口尺寸未结合铝窗型材厚度调整,企口宽度过小致使窗框挡住滴水线。2、企口宽度留设过大,窗框安装完成后,抹灰塞缝空间过大。解决措施:L在深化时针对不同型材厚度设置不同的企口宽度(50型材企口宽125;90型材企口宽150;100防火窗企口宽165)o11.滴水线安装错误原因分析:1.滴水线安装错位。2、早拆头处没有安装滴水线,或者施工的时候错用无滴水线的早拆头。解决措施:1.试拼时重点检查窗洞模板、企口、滴水线是否齐全、顺直(外墙滴水线距饰面层2cm断开)2、做好企口、滴水线的铝模板编码,严格按照编码拼装。12、给水管压槽

6、漏设或偏位变形原因分析:1.铝模预拼装验收时未结合水电全面排查,漏设给水管压槽,后期打凿开槽,影响免抹灰效果。2、给水管压槽未采用刚性材料一次压制成型,混凝土浇筑时偏位变形。解决措施:1.预拼装验收和首层评估时全面校核水电,发现问题及时整改。2、采用刚性一次压制成型材料,固定于铝模板上。13、水电点位偏位:原因分析:1.线盒外部没有可靠的固定措施,混凝土浇筑时偏位。2、线盒内部无填充加固,混凝土浇筑时受挤压变形。解决措施:1.制作井字型固定框架,线盒固定于框架内,框架满绑满扎或焊接于墙体钢筋上,固定牢固。2、线盒内部使用填充物(如锯末)填充密实并压紧密封,多个线盒并行时应采用整体联排线盒。14

7、、墙体方正性控制较差,致使混凝土砌体交接处出现错台原因分析:1、墙柱模板安装时与定位线偏差较大。2、墙柱安装时未进行模板初调,后期校调难度大。解决措施:1.严格按照定位线进行安装,同时在梁板安装前进行初调并完成背楞、斜撑的加固。2、在布设灰饼时应结合整面墙体(砌筑+剪力墙)的情况,进行墙体方正性进行微调。15、阴角不方正原因分析:L阴角加固方式错误。解决措施:1.转角墙长500设置定型转角背楞。2、斜撑距墙端距离不大于600。3、阳角采用草字头定位筋,阴角离墙角100设置定位筋,离地高度5080。16、门洞尺寸偏差原因分析:L门洞胀模导致铝合金门无法安装。解决措施:1、门洞口端头采用定型背楞加

8、固,或采用阳角锁对拉。2、浇筑过程中专人护模,专人实测,专人调模,发现问题及时整改,避免成型后打凿影响免抹效果。17、墙柱根部漏浆、烂根原因分析:1.浇筑混凝土前未对墙柱根部采取有效的封堵措施。2、采用砂浆、细石混凝土封堵时未达到一定强度即浇筑混凝土,封堵砂浆等破损失去作用。解决措施:1.浇筑混凝土前,采用可靠措施对墙柱根部进行封堵,防止漏浆,避免后期烂根。2、混凝土浇筑完成后,墙柱根部300mm范围内人工收平,收平偏差(-5,8mm)o18.混凝土表面起皮、观感差原因分析:1、由于安装铝模过程中,模板表面未涂刷脱模剂,导致拆模后已表面起皮。2、涂刷脱模剂时未按照要求使用专用水溶性脱模剂,使用

9、油性脱模剂容易污染钢筋,且拆模后已表面观感较差。解决措施:1.每次拆模后马上将模板清理干净,并涂刷水溶性脱模剂。2、严禁使用油性脱模剂,钢筋上楼前对钢筋进行除锈,防止锈块污染楼面。19、梁与楼板交接处开裂原因分析:1.模板竖向支撑距离墙边间距过大。2、拆模时间过早,混凝土未到达一定的强度便拆除顶板,或在楼板上过量施加荷载。解决措施:1、短边方向竖向支撑距离墙边间距必须750mm,支撑间距1200mmo2、在强度达到要求后拆模,严禁集中过大加载;施工时竖向模板在12小时后拆模,梁侧模24小时后拆除,梁、板底模在48小时后拆模。3、拆除模板时不得扰动竖向支撑体系,严禁拆除竖向支撑再回顶。20、模板清理不及时致使漏浆、梁垂直度不足原因分析:1.墙板拼缝处水泥浆积累过多,致使混凝土墙面拼缝漏浆严重。2、楼面板拼缝处水泥浆积累过多,致使梁侧空间受积压,使梁截面变小。解决措施:1.做好对工人的交底工作,并对模板定期进行清理。2、销钉按要求满打,并严格验收。

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