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1、货车检车员技师技术总结货车检车员技师技术总结技术专长本人自参加工作以来,在单位各级领导的关心爱护及身边的师傅前辈的悉心教育指导下,认真学习,刻苦钻研技术业务,打下了扎实的专业基础。通过长期的现场实际的学习和探索,逐步积累了较丰富的技术知识和现场工作经验,同时具备了一定的技术专长。积累了扎实的铁路货车基础理论知识。通过深入学习研究,正确掌握了铁路货车各通用车种车型的结构特点、动静态性能,能客观理性认识及把握货车运用过程中出现的各类故障。对转K2、K4、K5、K6型转向架的结构原理、特点及相关的技术指标具有深刻的了解,能正确认识把握此通用类转向架在运用过程中出现的故障问题;精通货车车辆制动系统的构
2、造原理,能准确判断和处理货车车辆基础制动系统故障,能熟练掌握120型空气制动机的工作原理,并且能正确处理120型空气制动机在现场运用过程中出现的故障问题。以快速修技术竞赛为突破口,确实提高实作技能水平。在领导及师傅前辈们的悉心教育指导下,通过自身的勤学苦练,在历年的技术竞赛中,都取得了不错的成绩,实作技能水平得到了长足的进步,掌握了扎实过硬的实作技能本领,熟练掌握了货物列车到达、中转和始发作业技术标准、规程,在多年的货物列车运用检修工作中,多次发现及妥善处理典型故障,年年实现万辆安全无漏检;正确掌握了货物列车抱闸车辆调查处理、车钩分离调查、滚动轴承七字检查法、货车单车试验等实作项目内容及相关的
3、技术标准、规程。在工作中多次参加站内、外货物列车事故调查处理,均能正确判断故障原因并做出正确妥当的处理,确保了列车安全正点。熟练掌握货车运用类各工件设备的操作方法及规程。在单位师傅前辈们的精心指导下,我勤奋学习各工件设备的操作方法及规程,细心琢磨在工作中所使用的工件设备的结构特点、操作要求及细则,正确掌握了第四种检查器、不落轮轮径测量仪、内距测量仪,车钩分离调查套尺等工具设备的操作方法、规程及细则,并总结出正、稳、细测尺运用手法,测量手法独到,数据精准。积极参与车间质量管理工作,参与制定了车间各类检修记录表格的设计,制定完善了车间的质量管理办法;在段及车间技术部门的组织领导下,根据铁路货车应用
4、的新技术、新工艺、新装备及运用中出现的新问题,结合相关技术文电要求,及时更新完善列检作业标准及规程,确保列检作业指导书的实时有效性及指导意义。解决技术难题我善于将所学的专业技能和理论知识灵活运用于现场实际,在车间领导下,就现场出现的安全质量问题开展质量攻关,理论结合实际,正确判断故障原因,有效解决运用车辆突发性、多发性故障问题。1解决始发货物列车由于120型制动机紧急阀部非正常排风造成列车管充分失效的问题。(1)故障表征及安全隐患机车给始发货物列车列车管充风过程中,120型制动机紧急阀部非正常持续排风,列车管达不到定压(机车强力充分时,主管压力一般能达到450KPa)。许多职工对120型制动机
5、的结构特点不清楚,对产生故障的原因判断不清、不准,不能正确处理,在检修作业过程中遇到该问题时,经常是关门了事,无谓增加列车中关门车数量,尤其是相应的车辆处于列车不允许关门的位数时,会造成列车晚点。(2)原因查找及分析查阅120型制动机紧急阀非正常排风车辆的到达全部试验记录,各项试验数据正常,由此我确定产生问题的环节是在到达列车制动机全部试验作业之后至始发作业之前的所有作业环节中。原因查找方向经确定,之后在作业现场调查时发现列检到达作业完毕后,列检人员摘解机车及车务调车人员分解列车时,有瞬间放空列车主管压力空气的不良习惯动作,造成制动机猛烈起紧急制动,其实这是一个很不安全的作业行为。正常的120
6、型制动机起紧急制动时,列车管压力快速下降但不是瞬间归零,并且紧急室压力空气通过相应的通路还能给列车管一定的逆流量,由此使紧急阀活塞是在适当的压力差(活塞上部为紧急室压力空气,下部为列车管压力空气)作用下向下移动,开启先导阀,继而打开放风阀,列车管压力空气才从紧急阀排气口排出,紧急阀这一系列的动作都是有节奏,平缓进行的,然而当列车管压力空气被瞬间放空,紧急阀活塞下部的列车管压力瞬间归零,在紧急室压力空气的强力压迫下,其下移动作就失去了节奏及平缓,紧急活塞及杆的下移是一步到位,先导阀弹簧及放风阀弹簧被猛烈撞压,甚至被压死不能正常复位,导致先导阀及放风阀在列车始发时仍然处于开发位置。(3)处理方法及
7、效果根据上述的分析,在列车始发作业遇到该情况时,列车管压力到达400KPa时,可以针对非正常排风的车辆单独再进行一次车辆主管瞬间排风,利用紧急活塞杆向下的压力,振动被压死的先导阀弹簧或放风阀弹簧,使弹簧得到释放,恢复正常作用。该方法在现场经多次使用均能有效处理紧急阀非正常排风故障,快速解决了列车管充分失效的问题,杜绝无谓关门造成列车制动力的下降,防止了更换阀体耽误技检时间造成列车晚点事故的发生。2有效解决热轴甩车频发问题。随着列车运行速度的不断提高,对车辆关键部位的质量要求也越来越高,尤其是对滚动轴承的质量要求。为在检修作业过程中正确把握滚动轴承的技术状态,单位购置了先进的超声波探测仪、红外点
8、温器等设备仪器,但随着而来也产生了一些问题。处理轴承热轴故障时,检修人员开始迷信这些仪器,甚至以它们的检测结果为唯一的标准,盲目放行热轴故障车辆,最后导致热轴甩车接二连三发生。针对这一问题,在车间的组织领导下,我对这些仪器设备进行了深入的研究,尤其是对北京502所生产的轴承故障超声波探测诊断仪进行了研究分析,发现该设备虽采用了先进的超声波传导技术,准确度和精度很高,但它仅仅是通过周向转动轴承外圈检测轴承的内部动态性能,但车辆在运行过程当中,轴承所承受的载荷是多方位的,不但有周向,还有轴向、径向等,轴承在这些方向所具有的动态性能已实实在在超出了诊断仪的探测范围,因此它的探测数据是不全面的,数据可以参考,但不能迷信它,不能将它的诊断结果作为判断轴承技术状态的唯一标准。就这些分析,进而确立了以人的综合分析为主导,仪器设备为辅助的工作思路,并且针对轴承故障,在车间的组织领导下,建立了一整套相对全面规范的检测判断体系。其中包括七字检查法、红外线探测系统数据分析、列车运行轨迹分析、线路情况分析等内容。由此在处理热轴故障时,充分利用各项检测系统的功能,综合分析问题,在历次的热轴故障处理过程中,均能做到判断准确、妥善处理,杜绝了盲目放行热轴故障车辆,有效遏止了热轴甩车责任事故的发生。