安徽电气职院300MW火电机组运行仿真实训指导06典型事故处理.docx

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1、第六章典型事故处理第一节机组紧急停止一、锅炉遇到下列情况之一时,应按MFT手动停炉按钮,停止锅炉运行,联动汽机停机。1、MFT动作条件满足,而系统拒动时;2、锅炉汽水管道发生爆破或严重泄漏,不能维持机组正常运行或威胁人身设备安全时;3、过热器、再热器、省煤器、水冷壁等受热面爆管,虽经降低负荷仍无法维持汽包正常水位时;4、炉膛烟道内发生爆炸或尾部烟道发生二次燃烧;5、所有汽包水位计损坏无法判断汽包实际水位时;6、安全阀起座后不回座,压力下降,汽温或各段工质温度高到不允许运行时。7、锅炉紧急停炉后的处理同MFT处理。二、汽轮发电机组遇到下列情况之一者,应紧急停机并破坏真空。1、机组任一轴承强烈振动

2、达O.254mm以上而保护未动作时(#6轴承轴振达0.32mm以上);2、汽机发生水冲击或高、中压缸上、下缸温差大于56C时;3、汽机断叶片或内部有明显的金属撞击声时;4、汽机轴封异常磨损并冒火花时;5、任何一个轴承断油或冒烟时;6、机组周围发生火灾无法扑灭已严重威胁机组安全运行时;7、主油箱油位下降到最低油位以下时;8、轴向位移突然增大至极限值且推力轴承温度异常升高时;9、机组转速超过3330rmin而危急保安器拒动时;三、汽轮发电机组遇到下列情况之一者,应紧急停机,但不破坏真空。1、凝汽器真空急骤下降至-0.08MPa(60711unHg)而保护未动作时;2、发电机、主变、厂高变及励磁系统

3、故障而保护装置拒动时;3、主变或厂高变失火;4、发电机严重漏水,危急设备运行;5、发电机、励磁机着火;6、发电机断水,保护拒动时。四、破坏真空紧急停机的操作。1、手动脱扣,检查TV1,TV2,GVIGV6,RSVbRSV2,IV1.IV2及各段抽汽逆止阀、抽汽隔绝门均关闭,负荷到零,转速下降;2、注意有关疏水门自动打开,否则手动开启;3、起动润滑油泵(BOP):4、停用真空泵,开启破坏真空门;5、启动电泵后,手动脱扣汽泵;6、确认四级抽汽用户全部切换辅汽供给;7、检查机组情况,听测转动部分声音、振动;8、转子静止时,注意和比较惰走时间;9、完成运行规程规定的其它停机操作。注:如遇到水冲击及汽温

4、低即紧急停机,应及时检查汽机本体及各段抽汽管道疏水门自动打开,否则应强制开起。五、不破坏真空故障停机后操作1、手动脱扣,检查TV,GV,RSV,IV及各段抽汽隔离门,逆止门均关闭,负荷到零,转速下降;2、高低压疏水门自动打开;3、起动润滑油泵(B0P);4、确认电动给水泵启动,手动脱扣汽泵并根据锅炉要求调整给水量;5、确认四级抽汽用户切换由辅汽供给:6、检查机组情况,按运行规程,完成其它停机操作。第二节机组故障停止机组发生一般故障或控制限额接近极限值,还不会立即造成严重后果时,应尽量采取措施予以挽回,无法挽回时,应故障停机。带负荷运行中,应尽可能先减负荷再停机。一、锅炉遇有下列情况,请示值长要

5、求停炉。1、炉内承压部件泄漏时;2、锅炉严重结焦,难以维持正常运行时;3、锅炉汽水管道泄漏,威胁设备和人身安全时;4、锅炉给水或蒸汽品质严重低于标准,经多方调整,无法恢复正常时;5、过热器或再热器管壁温度超过各自金属所允许的最高温度,经多方设法调整而不能恢复正常时;6、二台除尘器停电短时间内无法恢复时;7、控制气源失去,短期内无法恢复时;8、炉水循环泵低压冷却水中断或流量过低,5分钟内无法恢复时;9、主要设备支吊架发生变形或断裂时。10、锅炉故障停炉后操作处理同MET后处理。二、汽机遇到下列情况之一者,应故障停机。1、汽温、汽压变动超过限值,而在规定时间内不能恢复正常时;2、主管或其他管道破裂

6、已无法再运行时;3、汽机上、下缸温差,差胀超过限额时;4、DEH控制系统或配汽机构故障时;5、控制气源失去,短时间内无法恢复时;6、油系统故障,无法保持必须的油压与油位时;7、凝汽器真空逐渐下降至规定值以下时;8、机组冷却水失去短时无法恢复且影响主机及主要辅机安全运行时;9、MFT或发电机保护动作联锁保护拒动时。故障停机操作方法同不破坏真空故障停机。第三节MFT一、满足下列条件之一,MFT动作,BMS自动切除全部燃料:1、两台送风机全停;2、两台引风机全停;3、再热器保护失去;4、风量V3O%;5、炉膛压力高于+324OPa;6、炉膛压力低于-2490Pa;7、汽包水位高于+254mm;8、汽

7、包水位低于-381mm;9、手动MFT;10、全炉膛失火焰;11、燃料中断;12、失去冷却风;13、水冷壁循环不畅,持续5S以上;14、DCS电源失去2S:15、负荷30%汽机跳闸:16、负荷30%发电机跳闸。二、MFT动作后现象:1、MFT动作报警,“MFT”光字牌亮,引起MFT动作的首出原因指示牌亮;2、燃油进、回油快关阀及所有燃油枪角快关阀关闭;3、跳所有排粉机、给粉机,联跳所有磨煤机、给煤机;4、炉膛火焰探测器无火;5、汽机跳闸,逆功率保护动作,发电机解列,机组负荷到零:6、给水流量急剧下降;7、汽温、汽压、蒸汽流量急剧下降;8、炉膛压力偏负;9、跳所有电气除尘器及锅炉吹灰器。三、MF

8、T动作后的处理1、立即检查自动装置按下列情况动作:(1)全开所有周界风档板和辅助风挡板,并将辅助风档板切为手动:(2)将引送风机动叶自动控制切为手动:(3)关闭I、II级过热器减温水隔绝阀及调整阀,并将过热汽温控制切为手动;(4)关闭再热器减温水隔绝阀及调整阀,并将再热汽温控制切为手动。2、注意给水调节,维持汽包水位正常。3、注意炉水循环泵运行是否正常,当发生异常时应停止炉水循环泵。4、检查汽轮机、发电机均应跳闸。5、手动脱扣两台汽泵。6、检查所有燃油快关阀关闭。7、迅速查明MFT动作的原因,消除后接令进行锅炉吹扫,准备重新点火。8、MFT动作前如燃油枪在运行状态,则重新点火时应先进行燃油枪吹

9、扫。9、如MFT动作原因一时难以查明或消除,则应按正常停炉处理,停止风机运行,关闭各风门档板,保留必要的辅机运行,保持锅炉热备用状态,炉前燃油系统打循环保持油温。10、锅炉重新点火后,在煤粉燃烧器投运前,应对一次风管进行吹扫。第四节RUNBACK机组正常运行中,负荷大于165MW,一台辅机跳闸(引、送风机,给水泵)产生RB,目标负荷150M肌炉水循环泵跳闸,负荷大于190MW,发生RB,目标负荷180WV。一、现象:RB动作报警;主蒸汽流量下降;主再蒸汽温度下降;引起RB动作的跳闸设备报警。二、原因:1、二台送风机运行,其中一台跳闸;2、二台引风机运行,其中一台跳闸;3、二台炉水泵运行,其中一

10、台跳闸,备用泵自启动失败;4、二台汽动给水泵运行,其中一台跳闸,电动给水泵未启动;或一台汽泵及电泵运行,运行汽泵或电泵跳闸。三、处理:RB动作时,BMS和CCS自动进行下列处理,否则人工干预:1、RB工况机组进入TF方式,目标负荷指令降至150MW(或180MW),机组压力定值是负荷的函数,由汽机主控通过遥控口维持,其定值低限为12MPa,当机前压力与压力设定值负偏差大于0.3MPa,由RB3快关调门来提高压力,负偏差VO.DIPa,RB3功能中断,恢复遥控口控制。如负荷大于210M肌同时机前压力与压力设定值正偏差不大于0.2MPa,由RB3快关调门来提高降负荷速率,正偏差大于0.2Mpa或负

11、荷小于210MW,RB3功能中断恢复遥控口控制。2、快速降负荷由BMS完成粗调:(DRB发生前四层粉运行时:立即切除D层,投AA层油枪。(2)RB发生前三层粉运行时:负荷190MW(炉循泵220Mw)投一层油;负荷小于190大于165MW(炉循泵小于220MW、大于190MW),不投油。3、CCS快速降负荷(I)RB发生时四层给粉机运行,CCS立即将C层给粉机转速快速降至290RPM(炉循泵R、B,C层降至340RPM),延迟10秒,B层给粉机转速下调50RPM,A层给粉机转速60秒内保持不变。(2)RB发生时三层给粉机运行,负荷小于190大于165WV(炉循泵小于220MW、大于190MW)

12、,不投油。CCS立即将C层(或D层)给粉机转速快速降至290RPM(炉循泵RB,C或D层降到340RPM),延迟10秒,B层给粉机转速下调50RPM,A层给粉机转速60秒内保持不变。(3)RB发生时三层给粉机运行,负荷大于190MW(炉循泵220MW),BUS投一层油。CCS立即将C层(或D层)给粉机转速快速降至290RPu(炉循泵RB,B、C或D层降到340RPM),延迟10秒,B层给粉机转速下调50RPM,A层给粉机转速60秒内保持不变。4、细调由CCS完成RB发生时切除给粉机或强制某层给粉机转速下调(CCS),60秒内其它给粉机转速保持不变。同时引风调节前馈关小(幅度与切除燃料量成比例)

13、。(1)负荷变化率大于12MWInirb同时负荷小于180MW(炉循泵RB,负荷大于195MW),给粉机转速保持不变。(2)负荷变化率大于12MWmin,同时负荷小于175MW(炉循泵RB,负荷大于190MW),A、B层给粉机超驰开5%,超驰时间20秒。20秒燃料调节器处于跟踪状态。(3)负荷变化率小于IoMWmin,R、B以9MWmin速率接近目标值。(4)如粗调负荷已低于目标值,R、B过程结束。5、RB过程汽温控制RB发生时,超驰关闭喷水减温阀门,同时摆动火嘴超驰上摆5乐以便减少汽温下降幅度。6、如引、送风机跳闸引起RB则跳闸风机动调强制关闭,SCS强关跳闸风机进、出口风门,处于自动状态的

14、另一台风机出力迅速增大,以求总风量不变。如送风机跳闸,对引风机进行前馈调节,以求炉膛负压稳定。7、如两台汽动给水泵运行一台跳闸,电泵自启动成功不产生RB,电泵延时3S以最大速率增速,增速最大时间为15S,勺管目标值为原汽泵运行转速给定值,电泵增速率受增速时间和原汽泵转速限制如给水泵跳闸产生RB处于自动工况下的泵将快速增速(高限为5700RM),以求总给水量不变。如MFT引起汽泵跳闸,电泵如自启但不抢水位,水位由运行控制。8、维持汽包水位正常,检查给水自动调节情况。9、注意汽温汽压变化,尽量维持汽温不过多下降。10、尽快查明辅机故障原因,设法消除故障,待故障排除后,重新启动该辅机重新升负荷。11

15、、如故障辅机短时间内无法消除,根据炉膛燃烧情况,决定是否停油。12、注意调节发电机无功。第五节锅炉典型事故一、水冷壁管损坏1、现象炉膛内有泄漏声,管子爆破时有明显的响声;汽包水位下降,汽包压力下降;锅炉给水流量不正常地大于蒸汽流量,化学补水量增加;炉膛负压减小或偏正,严重时,从不严密处漏出蒸汽和炉烟,锅炉燃烧不稳,严重时会造成炉膛熄火;引风机动叶开度不正常地增大;炉内烟气温度下降。2、原因:锅炉水质不合格,长期运行,管子内结垢,造成腐蚀损坏或过热损坏;水冷壁管进口节流圈有杂物堵塞,至使个别管子水循环不良;管子制造、焊接有砂眼、缺陷;炉膛吹灰过于频繁,或吹灰器安装不良,管壁被吹损;燃烧器附近的水冷壁管被煤粉磨损;水冷壁膨胀不均,管子被拉坏;锅炉缺水时,突然进入大量冷水,造成管子热应力过大、损坏;火焰中心偏斜,部分管屏热负荷过高,管子长期过热;大块焦渣坠落,砸坏水冷壁管:3、处理:3.1 将机组运行方式切为“TF”的自动方式;3.2 当水冷壁管泄漏不严重,经加强给水尚能维持汽包水位时,应降低负荷,加强对故障的监视,维持炉膛燃烧稳定,汇报值长准备停炉。

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