满堂支架现浇箱梁施工梁体出现裂缝案例原因分析及处理措施.docx

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1、满堂支架现浇箱梁施工梁体出现裂缝案例原因分析及处理措施(1)事故概况某高架桥支架现浇连续梁桥跨布置为(30+240+30)m,主梁为等高预应力混凝土连续箱梁,箱梁采用单箱三室直腹板截面,梁高为2.1mo单幅箱梁顶板宽度为16.25m、底板宽度为12.75m、腹板厚50cm、顶板厚25cm、底板厚25Cmo支架型式采用碗扣式钢管支架预留门洞,模板采用竹胶板,混凝土分2次浇筑,施工缝留在顶板与腹板的倒角根部下IOcm处。*二次林P7JP7JryO/,/7:7y/.图2.6-12事故现场支架按要求三级加载预压,沉降观测满足设计及规范要求后进行卸载。调整底模标高,并组织联合验收。浇筑高度1.55m底腹

2、板混凝土,当日气温24-30回o12天后浇筑浇筑顶板混凝土,当日气温19-260o3天后发现浇梁顶板表面有细微裂缝。裂缝主要集中分布墩顶附近顶板上,少部分裂缝贯穿顶板,裂缝延伸至两次混凝土分次浇筑交接处,腹板及底板未发现裂缝。期间发现裂缝宽度随着温差发生变化,中午阳光直射时缝宽变小,低温时缝宽变大,变化幅度在002-0.05mm通过回弹检测,强度均满足设计及规范要求。针对箱梁顶板薄弱部位进行了取芯留样,并对样品进行了专业检测,混凝土质量满足设计要求。(2)事故原因根据现场裂缝调查及检测情况分析,裂缝主要分布于箱梁顶板的横隔梁两侧,而箱梁分上下两层浇筑。裂缝产生原因有:地基和支架的沉降变形,地基

3、沉降是裂缝变宽的主要影响因素(墩顶裂缝变宽02mm,跨中挠度增加约9mm)。箱梁顶板顺桥向140米一次性浇筑,在预应力未张拉情况下,混凝土收缩总量大,在底腹板约束作用下产生较大拉应力,易导致顶板开裂。顶底板分层浇筑,底腹板与顶板浇筑间歇期较长,达到12天,二者收缩不同步导致底腹板对顶板混凝土存在较大约束,容易引起顶板于横隔板连接部位开裂,为箱梁顶板开裂的直接原因。气温降低亦会导致裂缝变宽,10回温差约影响裂缝宽度0.02mm0.05mmo由于桥面风速高,施工过程中采用的养护、保温措施未达到预期效果,导致混凝土表面干燥收缩增大,易导致混凝土表层产生干缩裂缝。(3)事故处理措施裂缝的修补处理:分散

4、、浅层短裂缝一般为塑性裂缝或干缩裂缝,采取表面修补法和灌浆封堵法进行处理,裂缝密集区域进行水力破除(或凿除机械辅以人工破除),然后采用微膨胀混凝土进行结构恢复,增设桥面防水层,确保结构的耐久性。与此同时,后续箱梁浇筑采取了如下处理措施:进一步加强施工管理,规范报检、验收程序,严格执行业主及监理指令,保证施工质量;完善支架预压工艺,延长预压时间,降低连续三天24h平均预压沉降量;根据季节性变化和现场情况合理优化调整混凝土施工配合比,确保混凝土各项性能,并降低水化热和硅内部最高温度,从优化混凝土品质方面降低混凝土开裂风险;尤其注意加强混凝土养护和混凝土浇筑的全覆盖保温养护,降低外界温度变化对结构造成的影响;改变浇筑工艺,将整联分层浇筑改为逐跨顶底板一次浇筑,降低混凝土龄期差异及自身收缩应力差对结构造成的影响;优化预应力张拉时机,加强张拉过程管控,确保预应力混凝土构件的质量。

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