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1、汽轮机轴瓦铝金、轴颈磨损【案例简述】2011年4月2日,某厂#3机组停机临修。于15日22时30分,临修结束锅炉点火。16日4时12分,汽轮机挂闸冲转;4时59分,汽轮机转速升至1360rmin,运行值班人员发觉DCS监视画面中的“发电机密封油膨胀箱液位高,报警信号发出,于是实行放油处理,5时26分,液位高报警信号消逝。7时53分,#3汽轮机转速3000rmin暖机,运行值班人员发觉DCS监视画面中的”发电机密封油膨胀箱液位高,报警信号再次发出。16时12分,机组负荷618MW,汽轮机跳闸,首出缘由显示“汽轮机润滑油压低)转速到零后,就地投入盘车因电流大跳闸,盘车无法正常投入,手动盘车不动,关
2、闭汽轮机本体全部疏水气动、手动门,对汽轮机进行闷缸处理。【案例评析】经现场查看和分析,初步认为发电机密封油回油膨胀箱下部系统回油不畅,导致密封油回油膨胀箱油位上升,并进入发电机内部。同时,回油不畅引起汽轮机润滑油主油箱油位下降,油位降至BOP油泵吸入口部位后,汽机润滑油主油泵不出力,润滑油压失去,虽胜利联启交直流润滑油泵,但因油位低,交、直流润滑油泵仍无出力,“润滑油压低,爱护动作跳闸,最终造成轴瓦烧损、汽轮机无法盘动。【案例警示】1.运行人员对机组运行状态与特别状况不敏感,在“密封油膨胀箱液位高,报警,且放出大约10升油的状况下,对于再次发出报警信号没有引起重视,也没有实行有效手段消退隐患。
3、2,交接班制度执行不严格,交接班记录不全面,对当班消失的特别状况,交班人员未向接班人员进行具体交代,接班人员对前班消失的特别状况(膨胀箱油位高报警)没有引起高度重视,未对特别状况进行跟踪处理。3 .发电机进油后,发电机汽侧、励侧油水报警器未能准时发出报警(解体检查发觉,汽侧报警器为浮子上方磁钢碎裂,励侧报警器为浮子上方磁钢失磁),导致未能准时发觉发电机进油。4 .对”主机油箱油位远方指示不稳定,油位低报警信号长期处于不行靠状态的缺陷没有引起重视。该缺陷自机组试运以来长期存在,却未录入缺陷管理系统,也未实行任何临时防范措施和应急手段,致使对主油箱油位变化状况失去监视。本次临修期间,拟新加装的油位计在机组启动前一日晚上到货,当4月16日开机时,新的油位计尚未调试完,以致在机组油箱油位消失特别降低时,未能准时报警。5 .主油箱油位由1250mm下降至600mm以下直至跳机,运行人员未能准时发觉,暴露出巡回检查制度执行不严格,巡回检查不仔细、不到位。